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汽车发动机维修

  • 奔驰S600车发动机故障灯点亮加速无力

    故障现象 一辆奔驰S600车,底盘号为WDD221176,装配型号为275 的V形12缸双涡轮增压发动机,行驶里程约为18.4万 km,因发动机故障灯点亮,且发动机动力不足而进厂检修。

    故障诊断 接车后,试车验证故障,发现发动机起动时没有正常车迅速、有力,且起动后发动机故障灯常亮。由于该车发动机有12个气缸,并且每个气缸都是双火花塞点火,因此原地试车感觉不到发动机有明显抖动。连接故障检测仪对车辆进行快速测试,发现ME控制单元内存储有关于7缸~12缸缺火的故障代码(图1)。www.ttkaiche.cn

    图1 发动机控制单元内存储的故障代码(截屏)

    查阅该车的维修记录,发现该车不久前刚更换过火花塞,结合该车的故障现象,基本可以排除火花塞引起故障的可能性(通常火花塞有故障不会导致发动机一侧气缸列全部出现缺火的现象)。

    用故障检测仪查看实际值,发现故障车的7缸~12缸喷油器均已处于紧急关闭状态(图2),进气歧管绝对压力为483hPa(1 hPa=100 Pa),喷油脉宽为3.1ms(图3),均超出标准范围。查看缺火故障计数器(此款发动机的缺火故障计数器如果在单位时间内的计数不能达到10次以上,ME控制单元会对计数进行清零并重新计数),在发动机起动后,7缸~12缸的缺火次数快速上升,随后发动机左侧气缸列进入关闭状态。

    根据故障代码进行引导性检测,首先根据电路图(图4)检测N91(ECI点火装置的供电装置)的供电。断开点火开关,断开N91的导线连接器,然后接通点火开关,测量端子4与端子14(左侧气缸列点火线圈的供电和搭铁),端子5和端子11(右侧气缸列点火线圈的供电和搭铁)间的电压,均约为11.8 V,正常。

    接着检测N91提供给N92/2(左侧气缸列ECI点火模块)用于测量离子电流的辅助电压。断开点火开关,然后断开N92/2的导线连接器,然后接通点火开关,测量端子8和端子14间的电压,为22.68 V,正常(标准值应为21.0 V~25.0 V)。

    再检查N91提供给N92/2的初级点火电压。断开点火开关,至少等待3 min(出于安全考虑,防止被电击),断开N92/2的导线连接器,然后接通点火开关,测量端子8和端子16间的电压,为177.4 V,也正常(标准应为175 V~190 V)。

    根据测量结果,判断是次级点火存在异常,怀疑是N92/2出现故障导致7缸~12缸整体缺火。

    故障排除 更换N92/2并清除故障代码后试车,故障排除。

    奔驰275发动机ECI结构及功能简介www.ttkaiche.cn

    奔驰275发动机对点火能量的要求非常严格,所以与一般发动机的点火方式有所不同,采用了单独的点火控制模块进行控制。该车电子点火系统(ECI)的组成元件包括ECI主控制模块(N91,也称ECI点火装置的供电装置)、右侧气缸列ECI点火模块(N92/1)、左侧气缸列ECI点火模块(N92/2)、火花塞和ME控制单元(N3/10)等,其功能如下。

    (1)产生点火电压(交流电压)。ECI系统的每个火花塞都有一个输出级,点火线圈布置在火花塞接头中,带振荡电路的输出级由约180 V的输入电压产生点火电压。由ME控制单元向N92/1和N92/2发送点火指令和点火切换指令,由N91负责为N92/1和N92/2提供180 V的电源,N92/1和 N92/2在接收到ME控制单元发出的指令后直接控制火花塞点火。

    ME控制单元根据性能图对点火过程进行持续控制,将整个火花持续时间的火花能量调整至油气混合物实际所需的点火能量。通过控制火花持续时间,可将火花塞的一般使用寿命延长4倍,同时配合使用带铂电极的火花塞,可进一步延长使用寿命。

    这款V12发动机配有24个火花塞,即每个气缸有2个火花塞,为了使混合气在不同发动机负荷下燃烧得更好,这2个火花塞具有同时跳火和间隔跳火2种工作模式。在转速低于2 000 r/min时,2个火花塞同时跳火;在转速超过2 000 r/min时,2个火花塞间隔跳火,且跳火间隔最大可达10°曲轴转角,而且每过一个点火周期(720°曲轴转角),火花塞的跳火顺序变化1次,这样既避免了燃烧室单侧积炭的形成,也可有效延长火花塞的使用寿命。

    (2)测量离子电流。点火阶段结束后,火花塞即作为传感器对离子电流进行测量。在点火线圈初级侧施加约23 V的辅助电压(由N91提供),次级线圈侧的火花塞电极上会产生约1 kV的电压,即可测量离子电流,再经分离和滤波便可得到离子电流信号,该信号反馈给ME控制单元,用于判断高转速下气缸的燃烧情况。

  • 哪些因素会影响点火提前角

    1)发动机转速。转速升高,点火提前角增大。采用电控点火系统,更接近理想的点火提前角。

    2)发动机负荷。发动机负荷低时,节气门开度小,气缸内残余废气相对新鲜混合气比例增加,混合气燃烧速度降低。因此,当低负荷时,最佳点火提前角要增大,反之,最佳点火提前角要减小。    www.ttkaiche.cn

    3)燃油品质。汽油辛烷值越高,抗爆性越好,点火提前角可增大。

    4)其他因素。燃烧室形状、燃烧室内温度、空燃比、大气压力、废气再循环、冷却水温度等。

  • 柴油发动机影响启动性能的因素有哪些

    (1)启动温度冷态柴油机必须在尽可能低的柴油机转速和低的环境温度下才能够启动。 柴油机转速越低,最终的压缩压力越低,因而在气缸内最终产生的温度也越低。同时低温时蓄电池电压的降低也会使启动转速降低。

    (2)热扩散和泄漏  工作温度未达到活塞环的工作要求,则会引起泄漏。冷态的柴油机在压缩循环存在热扩散,对带有分隔式燃烧室的柴油机,由于燃烧室的表面较大,热扩散比较严重。www.ttkaiche.cn

    (3)摩擦损失  柴油机机械元件的摩擦力在低温时比正常工作温度时大,随着温度的升高,柴油机机油的流动性增加,机械元件的配合间隙也会减小。

    (4)燃油调节  通过滤清器加热或直接加热燃油的方法,可以避免低温时由于石蜡结晶引起的燃油问题,对于现代柴油机的燃油,这个问题仅仅发生在温度低于-25℃时。

  • 柴油发动机燃油喷射计量有哪些影响因素

    对于柴油机,燃油被直接喷入到高压、高温的空气中自动点燃,不像汽油机那样被强制点火。所以对柴油机来说,进入气缸内的空气是常量,仅仅只是对燃油量进行调节,因此对燃油的计量就非常关键。

    燃油系统决定柴油机的性能,无论柴油机转速和负荷如何,燃油系统都要负责燃油的计量和整个过程中燃油的理想分配,另外进气压力和温度也是燃油计量要考虑的重要条件。www.ttkaiche.cn

    燃油系统进行喷射时应考虑以下因素:

    1)正确的燃油量。

    2)精确的喷油时刻。

    3)正确的喷油压力。

    4)正确的喷射过程。

    5)在燃烧室内正确的喷射位置。

  • 喷油规律对柴油机燃烧过程

    喷油规律是指喷人燃烧室的燃料总量与曲轴转角之间的变化关系。如果着火延迟期内喷人气缸的燃料量较少,那么速燃期内的压力升高率就会降低,从而使柴油机工作柔和,但燃烧时间却延长了,导致热效率降低。在其他条件都相同而循环供油量仍为燃料总量的情况下,如果着火延迟期内喷人气缸的燃料量增多,那么速燃期内的压力升高率增大,燃烧时间缩短,使柴油机的功率和热效率均获得提高,但工作较粗暴。www.ttkaiche.cn

    喷油规律主要取决于高压油泵的凸轮外形,此外还与柱塞直径、喷油器的构造和调整,以及油管的尺寸等有关。

  • 柴油机燃油供给系统是由哪些部分组成

    柴油机燃油供给系统的功用是根据柴油机工况要求,将精确计量的燃油在规定的时间以一定的压力喷人气缸。柴油机燃油供给系统示意图如图1所示。

    输油泵从燃油箱吸取柴油并将其泵出,柴油经燃油滤清器滤除杂质后进人喷油泵,自喷油泵输出的高压油经高压油管和喷油器喷人气缸。由于输油泵的输油量远大于喷油泵的喷油量,多余的燃油经回油管回到油箱。

    低压部分主要使喷油泵的低压腔充满燃油并建立起一定压力(0.15~0. 3 MPa )。高压部分对燃油进一步加压并使燃油呈良好的雾状喷人气缸,高压油路:喷油泵、喷油器(喷油泵:10MPa) 。www.ttkaiche.cn

    (1)柴油机燃油供给系统的低压部分燃油系统低压部分包括油箱、低压油管、输油泵、燃油滤清器、溢流阀和回油管。

    (2)柴油机燃油供给系统的高压部分燃油系统高压部分包括喷油泵、高压油管、喷油器。

    (3)喷油器的作用和组成  将燃油雾化成细微的油滴,并将其喷射到燃烧室特定的部位。对喷油器的要求如下:

    1)喷注有一定的贯穿距离和喷雾锥角。

    2)良好的雾化质量。

    3)在喷油结束时不发生滴漏。

    喷油器由喷油器体、调压装置、喷油嘴组成,喷油器分为孔式和轴针式。

  • 全面解析直喷发动机的弊端

    在2013年我们做了很多有关发动机奖项、新发动机等盘点类文章,在它们之中你会发现,能够入选的或新推出的发动机在某一方面技术的运用都保持了高度的统一,其中燃油喷射系统就是个典型的例子,无论是自然吸气发动机还是增压发动机,它们大多都会选用缸内直喷技术。经过一段时间的认知,这项技术的优势不言而喻,但事情总有两面性,这篇文章所要聊的就是缸内直喷技术的弊端,在看过之后,或许能让诸位对这个备受推崇的技术有个全新的认识。www.ttkaiche.cn


    首先要说的是本文仅讨论缸内直喷汽油发动机,另外,文中会涉及到缸内直喷发动机和普通电喷(歧管喷射)发动机在尾气排放方面的讨论,尾气中的微粒含量是我们所关注的焦点,尽管如此,相比那些排放不合格的柴油车、工业排放等对环境的影响,一辆合格的装配缸内直喷汽油发动机的汽车对环境的影响是微不足道的。


    ● 历史:曾经生不逢时

    省油、提高动力性能等都是缸内直喷技术能够给汽油发动机带来的好处,在此前的一些文章中我们都曾提到过,另外,考虑到大多读者对它的优势的认知程度,因此,在本篇文章中就不做过多赘述了,在进入正题之前,我希望能和大家简要的分享一段有关缸内直喷技术的历史,相信诸位在看过之后会不禁感叹,原来这一切在半个世纪前就已经安排好了。

    ◆ 最初应用于军事

    1917年,一台装有缸内直喷技术的汽油发动机被装配到军用快艇,但因压缩比太大(压缩比为10)引发了气缸工作温度过高的情况,进而导致了发动机出现严重问题,尽管在之后的改进中将压缩比降至6,但还是不能解决气缸过热的问题,最终,试验结果没能令人满意。在之后的20年里,这项技术在不断改进的过程中其可行性被逐渐验证,那时主要应用于航空领域,我们熟悉的几家德国公司如宝马、奔驰、博世、西门子等均投入了研发力量。

    ◆ 第一辆装配缸内直喷汽油发动机的量产车

    在汽车领域,缸内直喷技术出现在汽油发动机并投入量产也已经是半个多世纪以前的事了。起初是博世公司和Gutbrod公司联合研发的缸内直喷二冲程汽油发动机,最大功率约28马力,最大扭矩为58牛·米。这台发动机在1951年举办的法兰克福车展上亮相,随后进入量产阶段。

    ◆ 除了鸥翼车门,奔驰300SL还给我们留下了什么?

    在Kurt Schnauffer撰写的一份报告中,他明确指出汽油缸内直喷技术在四冲程发动机上的可行性,相比化油器,它可以获得更好的燃烧效果,但二冲程发动机并不适合使用这项技术。

    基于此前的工作经验以及二冲程缸内直喷发动机的案例,奔驰于1952年开始研发一台排量为3.0升的缸内直喷四冲程汽油发动机,这台发动机的喷油压力约为45bar(现在的福特2.0升EcoBoost缸内直喷汽油发动机的喷油压力在150bar左右),经过后续一系列装车验证后,最终进入装配量产车阶段,可以说,这才算是开启了车用缸内直喷汽油发动机的先河,而这个“奠基人”就是大名鼎鼎的奔驰300SL。通过两辆奔驰300SL的对比(分别装配缸内直喷和化油器技术)发现,装配缸内直喷发动机的奔驰300SL不仅油耗更低,发动机的最大功率也提高了约10%,而且发动机在低速时具有很好的响应能力。

    ◆ 是生是灭,这都是历史的选择

    不过,正如诸位所看到的现状,如今的汽车发动机领域,缸内直喷汽油发动机技术只不过是近几年才出现在人们面前,而那段历史也告诉了我们,这并不是一个新诞生的技术,说车企是在炒历史的冷饭也不为过。那缸内直喷技术为什么没能从诞生那天起就被一直延续下来呢?

    事实上,在奔驰将这种技术的发动机装配量产车后的20年里,众多厂商仍旧不懈地改进这种发动机,使其省油的优势被充分发挥,的确,缸内直喷技术可降低发动机的燃油消耗水平,但成本却不及同期逐步发展的采用歧管喷射的汽油发动机,而导致缸内直喷技术被尘封的一个重要原因是当时低廉的汽油价格。显然,省油的优势并不能在当时那个使用环境下凸显出来,因此,歧管喷射方式的汽油发动机开始大行其道。

    ◆ 歧管喷射什么样?

    现在,面对汽油价格的压力以及排放法规的压力,缸内直喷技术重回人们视线,但回归之后,所谓的新技术看似美好,但经过一段时间的推广及使用后,人们开始发现它带来的一些新麻烦。

    ● 对于雾霾的影响

    此前,有关雾霾与直喷发动机之间一直有着不太和谐的声音,有人指出缸内直喷系统由于燃油从雾化向气化过渡时并不具备充分的时间和空间条件(相比歧管喷射而言),以此在排放尾气中会含有大量的微粒(PM2.5是微粒的一种,微粒直径在2.5微米以下)。

    以上说法是根据缸内直喷系统的结构推断而来,直观来看,歧管喷射系统的喷油嘴固定在进气歧管上,喷油时,燃油顺着进气道通过气门进入气缸,在这途中也就为处于油气混合状态的燃油提供了一定时间去完成雾化向气化的过渡。

    再来看缸内直喷系统的结构,喷油嘴直接固定向气缸内喷油,虽然在高压泵的驱使下,燃油的雾化能力更好,但由于燃油直接喷入高温状态的气缸内,致使留给燃油汽化的时间很短促,这也就为排放更多微粒创造了条件。

    近日,日本环境机构围绕这个问题进行了一系列对比试验,并最终确认了采用缸内直喷技术的发动机比歧管喷射技术发动机排放出的微粒浓度要高的这一说法,换句话说,同级别的两辆车,搭载直喷发动机的汽车在排放方面要比采用歧管喷射发动机的汽车排放出更多的微粒,因此,也就成了雾霾天气的一个原因。

    试验共使用了3辆汽车,其中,一辆为2011年款搭载了直喷发动机的日系车型,另一辆为2007年款相同车型,但搭载了一台普通电喷(歧管喷射)发动机,有意思的是,在这项测试中,他们还找来了一辆2011年款搭载缸内直喷发动机的欧洲车。遗憾的是,试验机构并未公布具体车型。

    试验方以“JC08模式”分析了这三款车的排放质量,包括尾气中的微粒个数和微粒直径分布进行记录。

    『图片中的红线和蓝线分别是2014年开始执行以及2017年开始执行的欧洲排放标准』

    通过图片我们可以看到采用不同喷射技术的两辆日系车之间在微粒个数方面有着超过10倍的差距,而相比日系直喷发动机汽车,来自欧洲的直喷发动机汽车在这方面的表现则要更差些,达到日系直喷发动机汽车的5倍。尽管如此,这样的结果也是相对于各阶段的排放标准得出的。

    通过这一试验,在一定程度上也验证了相比歧管喷射发动机,直喷发动机汽车对雾霾环境造成更大影响的说法(毫无疑问,工业排放也是导致雾霾的重要原因),至于日系和欧系哪个派别的直喷发动机对雾霾天气影响更大,经过两款车的测试显然不能妄下定论。

    尽管缸内直喷汽油发动机比普通电喷(歧管喷射)发动机在微粒排放方面严重,但也远远不及搭载柴油发动机的大货车,特别是那些冒着黑烟的排放不达标的柴油车更是对环境不利。

    这项试验仅是对汽车尾气中微粒一项进行测试,但如果综合来看,缸内直喷技术仍旧可以帮助发动机优化尾气质量,相比歧管喷射技术,在油耗以及动力性能方面都有一定优势,这也是历史再次选择缸内直喷技术的一个重要原因。

    ● 缺少自清洁能力致使进气门积碳较严重

    首先要说的是,积碳是发动机运转过程中不可避免的一种现象,但对于一台缸内直喷发动机而言,燃油喷射系统的结构也会对积碳的形成产生影响,从而出现发动机动力下降,油耗升高等问题。

    ◆ 积碳一般都在哪?

    一般情况下,节气门、进气歧管、进气门、气缸、喷油嘴等处都会形成积碳,按照一定的保养周期采用免拆清洗的方式可以起到适当的清除作用。清洗是一方面,我们寄希望于发动机在运转过程中可以尽可能地抑制积碳的“滋生”,油品质量是个重要的因素,此外,发动机能对此做什么呢?

    喷油系统结构的变化也导致了两种发动机在积碳形成部位方面有所不同,例如进气门。事实上,汽油也是很好的积碳清洗剂(有机溶剂),歧管喷射发动机在运转的情况下,喷油嘴喷出的汽油通过进气道、进气门进入气缸,在这个过程中,汽油可顺带对这些部位起到清洗作用,而缸内直喷发动机由于喷油嘴直接探入气缸,因此,也就没有这项“自清洁”功能。

    ◆ 为什么进气门背部易形成积碳

    相比排气门背部,进气门背部的积碳相对要严重些。曲轴箱通风系统是一大诱因,机油蒸汽会被引入到进气歧管从而通过进气门进入气缸燃烧,由于先期机油和机油蒸汽分离不彻底,就会有少量的机油掺杂其中,附着在进气道以及进气门背部的机油在高温的作用下形成了积碳,在缺少“自清洁”能力的条件下,积碳就会更为严重。反观排气门部位,受到高温和排气气流作用,其形成积碳的压力本身就比进气门要小。

    由此看来,对于缺少“自清洁”能力的缸内直喷发动机来说,进气门背部的积碳问题关键在于曲轴箱通风系统,但它是维持发动机正常运转的关键环节,因此,唯有对曲轴箱通风系统进行再度优化。

    ◆ 为什么曲轴箱通风系统很重要

    发动机(往复活塞式内燃机)在运转过程中,燃烧室内形成的高压气体会通过活塞环窜入曲轴箱,这就会导致曲轴箱内部的压力出现升高趋势,如不加以控制,这种情况将直接影响到发动机润滑系统,因此,需要依靠曲轴箱通风系统不断地将窜入曲轴箱的混合气导出,为了满足环保的要求,混合气必须送入气缸进行再次燃烧。

    ◆ 发动机研发时没有考虑曲轴箱通风系统易导致进气门形成积碳吗?

    因燃油喷射技术的改进导致了发动机结构出现细微变化,在研发以及验证阶段,工程师一定考虑到了这个问题。燃油喷射技术的提升对于发动机整体的素质有了更高的要求,我们还是把焦点放在曲轴箱通风系统环节。

    早期的发动机对于曲轴箱通风系统回收来的混合气(夹杂机油蒸汽)没有太多限制,基本是直接送入气缸燃烧,之后为了控制通过这条途径进入气缸的混合气的成分,特此在过滤装置上进行优化,从原先的单向阀到之后的迷宫式、旋风式、离心力式等油气分离器,为了达到更好的分离效果,还有采用两种或三种分离器相结合使用的情况,它们都是为了将混合气中的机油尽可能的分离并送回发动机润滑系统,其余气体送入气缸燃烧。

    尽管如此,无论是使用性能更好的离心式油气分离器,还是使用两种甚至三种分离器组合成一套油气分离系统,还是无法保证机油和机油蒸汽彻底分离,这也就意味着被送入气缸燃烧的混合气中夹杂一定的机油(哪怕是极少的含量,机油通过进气歧管、进气门进入气缸也是事实)。更为关键的是直喷发动机在进气门处缺少了“自清洁”的能力,这也就给积碳的形成创造了条件。

    ◆ 有了积碳怎么办?

    由此看来,除一般情况下生成的积碳外,对于缸内直喷发动机而言,进气门背部的积碳确实比较棘手,既然不可避免,那就只能依靠有针对的清洗才能将其清除了。通常情况下,我们可以采用进气道免拆清洗的方式对进气道以及进气门进行清洗,相比普通电喷(歧管喷射)发动机,积碳的清洗周期可能要视具体使用状况缩短(对于缸内直喷发动机而言,向油箱加注汽油添加剂只能对油路以及气缸内起到清洁作用,但对于进气门背部的清洁作用微乎其微)。

  • 丰田卡罗拉轿车进气系统故障检修

    一辆行驶里程约3.7万km的2012年丰田卡罗拉1.6L自动挡轿车。车主在修理厂做完保养后,感觉到油耗偏高,并且加速性能稍微下降,故障现象不是非常明显。车子开回修理厂后维修工进行常规检查,未发现异常,使用解码器读取故障码,显示无故障码存储,于是邀请我们进行分析处理。

    检查分析:维修人员在进行试车的时候,由于缺少对比,并未发现该车动力呈现非常明显的下降,但是油耗确实偏高,暖机后仪表盘上显示实际油耗高达百公里11~12L,该车保养前油耗为百公里8~9L。经与修理厂修理工交流得知,该车之前曾在厂里做过保养和清洗节气门,保养项目就是换了机油、机油滤芯和空气滤芯,节气门清洗后也进行了复位归零,在操作程序和维修工艺上都符合标准和要求。

    首先我们利用 KT600诊断仪读码,发现系统正常,无任何故障码。然后进入数据流栏,读取分析数据流,在数据流的分析、对比和判断上发现了异常。第1个异常的数据是进气空气流量数据为1.4g/S左右,在1.37~1.42g/s之间波动,在正常状态下,发动机暖机后该数据应为1.7~1.8g/s左右,现在该数据明显偏小。第2个异常的数据为燃油修正系数,长期油修正系数显示为10.937%,短期油修正系数显示为13.281%,这2组数据在正常状态下应在-5%~5%之间波动,在系统状态非常良好的情况之下也会出现为0%。

    读取其它组数据流,均在正常的范围内或与正常的数据相差不大。经过数据流综合分析,第1组异常数据是进气空气流量偏小,第2组数据是燃油修正系数偏大。

    燃油修正是为了满足环保性和经济性要求而采取的调整混合气浓度的控制措施。燃油修正是通过发动机工程师设计的闭环控制系统来调整混合气的浓度,即通过氧传感器和其它输入的信号控制燃油喷射脉宽。燃油修正系数用百分比来表示,正常情况下,该值在正负5%以内或者0%左右。正值的燃油修正系数表示动力控制系统试图加浓混合气;负值的燃油修正系数表示动力控制系统要降低混合气浓度。动力控制系统通过调整长、短效燃油修正系数,将空燃比保持在14.7:1左右。

    故障诊断:通过以上对燃油修正的分析,即可知道该车空气流量数据流偏小,燃油修正系数显示为系统正在加浓混合气,则说明该车实际混合气较稀,然后分析哪些原因可以导致该车混合气较稀。引起混合气较稀的原因有很多,因为系统显示无故障码,即可排除传感器及相关电子控制系统的原因。在检查进气系统外观的管路时发现进气系统管路上与气缸盖罩相连的强制通风软管接头损坏,该处的损坏可以造成进气系统漏气。维修人员即对该处进行维修更换,更换接头后再重新读取发动机运行数据流,数据流恢复到正常值,进一步试车时发现之前所述的故障现象也消失。故障的症结就是发动机进气管路与气缸盖罩之间的强制通风橡胶管接头老化损坏造成了进气系统漏气。  www.ttkaiche.cn

    回顾总结:回顾整个故障分析和维修的过程,因为故障现象不是非常明显,所以给检修造成了一定的难度,尤其是使用故障诊断仪读取系统故障码又没有明显的故障码,容易给修理工造成一定的错觉,即认为是汽车一些部件老化所造成的。这个时候就需要借助读取发动机数据流来分析判断了,在发动机的故障诊断与排除中,发动机数据流能够起到非常重要和独特的作用,本案例就是借助空气流量数据和燃油修正数据判断出混合气较稀,进一步推断出进气系统泄漏,进而找到了故障的症结。多学习、分析和利用发动机运行的数据流,能够提高汽车故障维修的效率。

  • EGR阀故障导致的发动机加速慢

    宝来1. 8T轿车,汽车行驶过程中踩下加速踏板加速缓慢,且发动机无力。检修如下:

    1)执行故障诊断仪检测:发动机控制单元,存储一个故障码“17608,涡轮增压器空气再循环阀N249机械故障”,清除故障码后试车,当发动机转速为3000r/min时,故障码“17608”重现,测量空气再循环阀N249电阻值符合规定,再测量再循环阀的线路也正常。www.ttkaiche.cn

    2)发动机控制单元存储该故障码,应与检测到的涡轮增压系统的增压压力不正常有关。检查与N249的真空管相连接的再循环机械阀,发现汽车急加速超过3000r/min时该机械阀有明显的“嘶、嘶”漏气声音,这是漏气的再循环机械阀通人气压而发出的气流声音。拆下再循环机械阀,用口对准阀的进气口吹气,能比较明显地感觉到漏气。

    3)更换再循环机械阀,路试,提速正常,再次检测发动机,故障码消除,数据流正常。

    废气再循环机械阀为真空膜片式EGR阀,由进气歧管真空度控制,真空膜片EGR阀由膜片、弹簧、推杆、锥形阀等组成,膜片上方是密闭的膜片室,进气歧管的真空与膜片室的真空人口相连,膜片推杆下部安装有锥形阀,没有真空作用到膜片室时,膜片上方的弹簧向下压迫膜片,这时锥形阀位于阀座上,EGR阀关闭。

    当发动机起动后,进气歧管的真空作用到EGR阀上方的密闭膜片室,膜片推杆将克服弹簧的压力向上运动,带动锥形阀向上提起,EGR阀关闭,这时废气就可以从排气管进人进气歧管。

  • 奔驰ML350轿车发动机严重抖动

    一辆配备272型发动机的2012款奔驰ML350 SUV。该车发动机抖动严重。

    故障诊断:连接奔驰专用诊断仪,测得该发动机2缸、5缸、6缸有不定时失火现象。

    检查高压点火,正常;测量缸压,偏低。用内窥镜检查2,5,6缸,发现其三缸严重拉伤,于是进行发动机大修。

    大修后,发现2, 5, 6缸依然失火,在更换火花塞时,发现2, 5, 6缸火花塞没有油污,较干,很明显是2,5,6缸喷油嘴没有喷油。于是进行清除学习值、编程、冷车和热车调试,故障依旧。  www.ttkaiche.cn

    在无奈之下,拆开发动机电脑板,更换新的喷油器驱动芯片后试车,经过冷车和热车测试发动机一切恢复正常,至此故障排除。

    维修小结:发动机偶尔失火,没有引起笔者对电脑板的怀疑,以致走了一些弯路,由于喷油驱动芯片存在虚焊现象致使喷油信号时有时无,从而造成2, 5, 6缸间歇性失火,造成发动机抖动,长期以来就会造成发动机机械磨损、拉缸等。